神华宁夏煤业集团汝箕沟无烟煤分公司装车系统在这几年的运行中,逐渐暴露出许多问题,虽然系统能够运转,但是小隐患的存在,必然会造成设备的磨损加剧、员工的劳动量增加。于是,该分公司装车队积极组织人力物力进行技术改造,消除了各种不安全隐患,为安全生产稳步发展夯实了基础。
装车队节支降耗注重从点滴小事做起,该队积极采纳合理化建议,紧盯问题,展开现场讨论,针对实际问题采取行之有效的办法,因地制宜制定整改方案,使得一些一直没有解决的老难题在他的带领下顺利攻克:先后完成了401#皮带机头、404#皮带机头机尾溜槽侧护板的技术改造,增加了胶带的有效输送面积,解决了制约系统处理能力的瓶颈问题,提高了设备运转效率,减小了挡煤皮子对胶带的磨损程度,延长了胶带使用寿命,同时挡煤皮子的更换周期由改造前的三至五天延长到三个月以上,大大减轻了员工的劳动强度;对404#机尾的缓冲床进行了技改,解决了机尾堆煤和洒煤的难题;通过重新调整404皮带重锤上部的导向滚筒,解决了该皮带一直以来局部跑偏的难题,消除了因局部跑偏对胶带边缘的磨损;针对系统运转时间长,402#除铁器散热差,温度高的问题,在除铁器顶部加设散热风扇,有效降低了除铁器运行温度,延长了除铁器使用寿命;坚持小改小革,用新工艺、新方法对两台破碎机进行齿辊堆焊,仅此一项就节省材料费40万元,既延长了齿辊使用寿命,又为系统的安全高效运行奠定了基础。
多年以来,装车队坚持点滴做起认真节支降耗,不断小改小革技术创新,为企业精益化管理夯实了基础。
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。